吉林石化合成樹脂廠近日宣布,其 5 條 ABS 生產(chǎn)線擠出機螺桿國產(chǎn)化改造全部完成,設(shè)備已穩(wěn)定運行 40 天,標(biāo)志著國產(chǎn)螺桿成功打破國外壟斷。此前該廠長期依賴進(jìn)口螺桿,單根采購成本高達(dá) 48 萬元,且供貨周期長達(dá) 6 個月,一旦出現(xiàn)磨損故障將直接導(dǎo)致停產(chǎn)。
技術(shù)團(tuán)隊通過三維掃描逆向建模與材料配方優(yōu)化,采用 38CrMoAlA 合金材質(zhì)與氮化處理工藝,使國產(chǎn)螺桿表面硬度提升至 HV1000 以上,耐磨性較進(jìn)口產(chǎn)品提升 15%。實測數(shù)據(jù)顯示,改造后螺桿擠出量波動控制在 ±2% 以內(nèi),完全滿足 ABS 樹脂混煉要求。按每條生產(chǎn)線 2 根螺桿、3 年更換周期計算,5 條線全生命周期可節(jié)約成本超 1000 萬元。目前該技術(shù)已被大慶石化、上海石化等企業(yè)引進(jìn),國產(chǎn)高端螺桿市場滲透率年內(nèi)將突破 60%。